安装在发电机出口的低电压、大电流断路器,其作用可谓举足轻重。以前由于发电机巨大的额定电流和短路电流以及开断电流的直流分量大,使得GCB制造困难,造价也甚高。考虑技术和经济因素,除小容量机组的发电机出口设置少油断路器外(单机容量200 MW以下),一般大机组(单机容量200 MW及以上)大都采用发电机—变压器组单元接线,尽量使用离相封闭母线不。当高压断路器在正常运行中,在执行解列或并车操作时、在事故状态下的动作过程中,如果发生一相或二相断路器因拒动、误动或断口绝缘击穿而导致非全相分、合闸状态时,则电网的安全稳定运行将会受到严重的威胁,极有可能因非装出口断路器和隔离开关。近年来,随着GCB制造质量和技术的进步,价格不断降低,而如何提高系统的安全稳定性将越来越得到重视。下面就发电机出口设置断路器的优越性作一分析。
提高系统安全性和稳定性
200 MW及以上的机组采用的发电机与变压器组的单元接线方式的优点在于省去了GCB,同时也省去了相应的继电保护。但是这种简化的接线方式却使得发电机、变压器和系统的稳定运行在很大程度上要取决于主变高压侧的高压断路器运行可靠性的影响全相运行而造成变压器绝缘损坏甚至起火烧毁,发电机转子因负序电流作用而使绝缘损坏甚至起火烧毁、系统稳定性遭受破坏而解列造成大面积停电等重大事故的发生。国内发电厂已发生过不少类似事故,如:某电厂因2号炉故障行,导致电厂另一台运行的600 MW机组、电网4条500 kV线路、3条220 kV线路、黄渡变的一台500 kV变压器及一台220 kV变压器先后跳闸。
从这些案例可以看出,事故原因是因为高压断路器本体、操作机构、控制回路故障和运行人员处理不当等所引发的重大事故。发电机和变压器的损坏,不仅会使整个系统的安全性和稳定性受到严重影响,而且将造成巨大的经济损失。如果装设GCB完全能够减少事故的发生,停机检查,运行人员操作2号机主变断路器跳闸时发现断路器A相拒分,在升压站手跳未获成功后,跳母联断路器将2号机主变与系统解列,造成非全相运行时间长达8 min,引起2号机转子烧毁。又如石洞口二厂2号机作逆功率试验时,2号机逆功率保护动作,同时引起主变高压侧并联的断路器三相分闸。因一台断路器未能分闸到底,造成断路器非全相运GCB可在50~60 ms内把机组与故障点分开大大缩短事故时间,从而有效地保护机组,保证电力系统的长期稳定运行,所以采用GCB将提高系统运行的安全性和稳定性。
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